Achievements
利用生物方法進(jìn)行污水處理,,已經(jīng)經(jīng)歷了一個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展,。但是,在活性污泥法的應(yīng)用中,,仍然存在以下主要缺點(diǎn):曝氣池占地面積很大,,曝氣后氣體排放造成二次污染,;曝氣過(guò)程中活性污泥、空氣和污水三相混合不均勻,,氧傳遞速率較慢,,氧氣利用率不高,使得曝氣效率低,;剩余污泥排放量大,。本研究室基于多年來(lái)對(duì)環(huán)流反應(yīng)器流體力學(xué)特性和工程應(yīng)用的研究,提出了采用多級(jí)環(huán)流裝置作為活性污泥曝氣的新方式,,并經(jīng)過(guò)10多年的基礎(chǔ),、應(yīng)用以及工業(yè)化研究,形成了一套高效的活性污泥的處理污水的新工藝—多級(jí)環(huán)流曝氣工藝,。該工藝可改善氧的傳質(zhì),,增加氧的利用率,從而減少動(dòng)力消耗,;該工藝還可減少生物處理過(guò)程中剩余污泥的產(chǎn)量,,減輕處理污泥的負(fù)擔(dān);同時(shí),,該工藝的生物處理構(gòu)筑物占地面積顯著減小,,可節(jié)約投資。該工藝已經(jīng)完成了20噸/天的工業(yè)中試,,通過(guò)了專家鑒定,;并在處理印染污水等方面已經(jīng)建成了工業(yè)應(yīng)用裝置,目前運(yùn)行良好,。
在多級(jí)環(huán)流曝氣工藝的基礎(chǔ)上,,針對(duì)含有中低濃度難降解有機(jī)物的污水,本研究室又開(kāi)發(fā)了厭氧-好氧耦合環(huán)流曝氣污水生物處理技術(shù),,以提高難降解有機(jī)物的處理效率,。通過(guò)在多級(jí)環(huán)流塔內(nèi)的懸浮污泥中添加具有特殊孔隙結(jié)構(gòu)和尺度的載體材料,,利用氧的傳遞阻力在載體內(nèi)部形成厭氧菌生存的環(huán)境,構(gòu)成專性厭氧菌生長(zhǎng)區(qū),。通過(guò)被動(dòng)擴(kuò)散和流體的沖刷作用,,有機(jī)物可以擴(kuò)散進(jìn)入載體內(nèi)部,并被厭氧菌降解,,同時(shí)載體內(nèi)部的厭氧降解產(chǎn)物也可進(jìn)入流化床主體,,實(shí)現(xiàn)厭氧生物降解和好氧生物降解的耦合。該工藝具有高效的好氧降解過(guò)程和厭氧降解過(guò)程,,且將厭氧和好像過(guò)程結(jié)合在一個(gè)裝置中進(jìn)行,,高度集成化,設(shè)備投資小,、處理效率高,、占地面積小。該工藝已經(jīng)在含酚廢水,、PTA廢水,、煉油廢水方面已經(jīng)開(kāi)展了大量的工藝開(kāi)發(fā)和工業(yè)模擬實(shí)驗(yàn),取得了理想的處理效果,。
(1)多級(jí)環(huán)流曝氣:溶解氧濃度可達(dá)到6mg/L以上,,較廊道式曝氣池,占地面積可減小80% 以上,,處理時(shí)間可縮短50%以上,。
(2)厭氧-好氧耦合環(huán)流曝氣:COD的容積負(fù)荷可達(dá)到7g/L?d以上,對(duì)COD濃度小于2500 mg/L的含酚廢水,、PTA廢水等廢水,COD去除率達(dá)到95%以上,。
該技術(shù)主要針對(duì)各類石化,、化工及其他含有難降解有機(jī)物廢水的處理,小規(guī)?,F(xiàn)場(chǎng)集成式污水處理(如機(jī)場(chǎng),、遠(yuǎn)郊住宅小區(qū)等)以及污水的點(diǎn)源治理。
多級(jí)環(huán)流曝氣應(yīng)用包括兩種方式:① 以環(huán)流曝氣塔式設(shè)備替換現(xiàn)有的曝氣池,、初沉池,;② 在現(xiàn)有的深度在4m以上的廊道式曝氣池進(jìn)行改造。
多級(jí)環(huán)流曝氣塔為新型塔式曝氣處理設(shè)備為專利設(shè)備,,具有處理效率高,,占地面積小等顯著優(yōu)勢(shì)。20噸/天的工業(yè)中試結(jié)果(乙烯綜合廢水,,COD約為1000 mg/L,,)顯示,和該廠現(xiàn)有的廊道式曝氣池相比,占地面積可減小80% 以上,,處理時(shí)間可縮短50%以上,,出口廢水穩(wěn)COD定在60 mg/L以內(nèi),特別適合于土地資源緊張,、處理效率要求高的生產(chǎn),、生活部門。多級(jí)環(huán)流曝氣塔頂部還有集成的泥水分離器,,可將出水中的污泥分離,,在污泥沉降良好的情況下,可直接排放,,不需要初沉和二沉設(shè)備,,使設(shè)備投資、能耗以及占地面積大幅度降低,;即使對(duì)沉降性能不佳的污泥,,也可達(dá)到初沉的作用,節(jié)省初沉設(shè)備和運(yùn)行費(fèi)用,。
通過(guò)對(duì)現(xiàn)有的深度在4m以上的廊道式曝氣池進(jìn)行改造,,也可實(shí)現(xiàn)多級(jí)環(huán)流曝氣,方法是在曝氣池內(nèi)改造曝氣系統(tǒng),,加裝多級(jí)導(dǎo)流筒內(nèi)構(gòu)件,。其改造簡(jiǎn)單,投資小,,但對(duì)廢水處理的效果有顯著的提高,。采用多級(jí)環(huán)流曝氣后,曝氣池內(nèi)的溶解氧濃度提高50%(可達(dá)到6 mg/L 以上)以上,,懸浮污泥濃度提高30%以上,,在達(dá)到相同處理效果的前提下,水力停留時(shí)間可減小50%以上,,處理負(fù)荷提高50%以上,,特別適合于對(duì)現(xiàn)有裝置增容的技術(shù)改造。由于溶解氧濃度高,,剩余污泥的產(chǎn)量也顯著降低,。
厭氧-好氧耦合環(huán)流曝氣工藝,通過(guò)在多級(jí)環(huán)流曝氣塔中添加高孔隙率的聚合物填料,,在填料內(nèi)部形成的缺氧環(huán)境,,可發(fā)生水解-酸化反應(yīng),通過(guò)水解-酸化將難降解有機(jī)物降解為揮發(fā)性脂肪酸,,進(jìn)一步由裝置中主體的懸浮污泥進(jìn)行好氧代謝,,實(shí)現(xiàn)了厭氧—好氧生物降解的耦合,,提高了難降解有機(jī)物的降解效率。工業(yè)模擬裝置的研究表明,,對(duì)COD濃度達(dá)到3500 mg/L的含酚廢水,,采用厭氧-好氧耦合環(huán)流曝氣工藝,24h內(nèi)COD可降解至100 mg/L以下,;對(duì)COD濃度達(dá)到2500 mg/L 的PTA 廢水,,采用厭氧-好氧耦合環(huán)流曝氣工藝,16 h內(nèi)COD可降解至100 mg/L以下,;對(duì)COD達(dá)到2000 mg/L,,BOD/COD<0.1的煉油廢水,采用厭氧-好氧耦合環(huán)流曝氣工藝,,24 h內(nèi)COD可降解至60 mg/L以下,。上述處理效果,均優(yōu)于傳統(tǒng)的A/O或者A/A/O續(xù)批式聯(lián)合工藝,,占地面積低于這些工藝的1/8,。
商談。